【中鋼協(xié)鋼鐵企業(yè)超低排放改造掛網(wǎng)公示案例解析】
航達鋼鐵無組織超低排放改造分析
隨著超低排放政策實施以來,很多工礦企業(yè)想做超低排放改造或者一直在努力做,卻又苦于經(jīng)驗,欠缺,不知從何做起,如何才能讓效果最大化,為此,九九云環(huán)境打造了【掛網(wǎng)案例分析】欄目。旨在通過對行業(yè)內(nèi)已經(jīng)在中鋼協(xié)等平臺掛網(wǎng)的超低排放改造成功案例進行分析,與大家一起分享和學(xué)習(xí)他們在項目中取得的成功經(jīng)驗,如何開展超低排放改造工作,解決改造過程的難題,甚至是技術(shù)上的創(chuàng)新,幫助大家從中獲取經(jīng)驗,用以實現(xiàn)同樣的成功。我們只做單純的行業(yè)經(jīng)驗分享,不涉及任何供應(yīng)商的推薦。
拆解行業(yè)經(jīng)典案例,學(xué)習(xí)他人成功經(jīng)驗
經(jīng)驗,制造一切未來!
項目概況
四川德潤鋼鐵集團航達鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“航達鋼鐵”)即原達州市航達鋼鐵有限責(zé)任公司,始建于1993年,公司采用先進的綠色智能電弧爐短流程煉鋼工藝,主要裝備包括:1座100噸電弧爐、1座120噸LF精煉爐、1臺七機七流方坯連鑄機,1條高速線材生產(chǎn)線、1條高速雙棒生產(chǎn)線;同時配套有完善的余熱回收設(shè)施、環(huán)保除塵系統(tǒng)等輔助設(shè)施,具備年產(chǎn)100萬噸粗鋼的生產(chǎn)能力。
超低排放改造情況
2021年7月航達鋼鐵對公司進行全面診斷,梳理存在的問題并提出整改建議。2021年10月積極制定整改方案,通過精心組織、倒排工期,全力推進超低排放改造工作。2024年9月,歷經(jīng)近三年的整改,企業(yè)完成了有組織排放、無組織排放超低排放整改工程,于2024年12月完成報告的最終修訂,并于2025年4月成功在中鋼協(xié)掛網(wǎng)公示。
無組織超低排放改造實施方案
1、梳理無組織排放源清單
航達鋼鐵超低無組織管控平臺按照超低排放無組織管控要求,排放源清單“物料輸送”72個、“生產(chǎn)工藝”33個、“粉狀物料輸送”4個和“物料存儲”9個排放源。
2、無組織排放治理
①物料存儲環(huán)節(jié)改造
航達鋼鐵主要的塊狀或粘濕物料存儲的料場(棚)共計1處,為廢鋼跨,進行了相關(guān)的治理措施。
②物料輸送環(huán)節(jié)改造
航達鋼鐵粉狀物料輸送主要為除塵灰輸送,其中1#集中灰倉氣力輸送至2#、3#、4#集中灰倉,2#、3#、4#集中灰倉經(jīng)罐車運輸外售?;緷M足《意見》“石灰、除塵灰、脫硫灰、粉煤灰等粉狀物料,應(yīng)采用氣力輸送設(shè)備、罐車等方式密閉輸送”的相關(guān)要求;塊狀或粘濕物料輸送72項產(chǎn)塵點,其中一是對于廢鋼上料,由于吸盤作業(yè)方式原因,無法安裝固定收塵裝置,采用霧炮抑塵的措施加以治理。二是對于熔劑、合金等輔料全部采用除塵+封閉的措施加以治理。物料輸送控制措施滿足《意見》要求。
③生產(chǎn)工藝過程改造
針對全廠“生產(chǎn)工藝”33個點位,航達鋼鐵在電爐、精煉爐、大包回轉(zhuǎn)臺、鋼包熱修、中間包傾翻、鋼渣處理等配備了除塵裝置;煉鋼廠房實現(xiàn)了封閉改造,并設(shè)有屋頂罩除塵。生產(chǎn)工藝過程控制措施滿足《意見》要求
3、布設(shè)無組織排放監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備
航達鋼鐵在現(xiàn)場共設(shè)置了9套空氣質(zhì)量微站,覆蓋了廠區(qū)主干道路、主要車間周邊;設(shè)置了17套TSP監(jiān)測設(shè)施部署在各個工序,覆蓋了生產(chǎn)工藝、物料輸送及物料儲存環(huán)節(jié);配套21臺高清視頻監(jiān)控設(shè)備,對廢鋼跨出入口、廢鋼跨內(nèi)部、煉鋼車間頂部等進行了有效監(jiān)管。相關(guān)視頻能夠保持保存三個月以上。監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備符合超低排放相關(guān)要求。
4、建立無組織排放管控治一體化系統(tǒng)
為進一步提升企業(yè)智能化和信息化的管理水平,航達鋼鐵建設(shè)無組織管控平臺,平臺集成了原料、煉鋼、軋鋼工序的生產(chǎn)運行信號、治理運行信號、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控數(shù)據(jù),具備有數(shù)據(jù)異常報警功能,包括離線設(shè)備報警以及超標報警。運營人員根據(jù)異常報警,對現(xiàn)場開展相關(guān)排查工作,建立異常情況處理及記錄臺賬。
超低排放改造取得的效果
通過對各生產(chǎn)工藝收塵點的治理,未見明顯可見粉塵外溢,生產(chǎn)設(shè)施周邊未見明顯積料、積灰現(xiàn)象,無組織排放得到了有效治理,改造后,電爐一次煙氣顆粒物的濃度為1.0~3.7mg/m3,二噁英類的濃度為0.032~0.059ngTEQ/Nm3,電爐煙氣(爐內(nèi)煙氣)、精煉爐煙氣、鋼包開澆廢氣、鋼渣倒渣廢氣、鋼包拆包廢氣、鋼包熱修廢氣、鋼包冷修廢氣、料坑給料、物料提升及輸送、配料倉進料及落料廢氣顆粒物的濃度為1.1~3.6mg/m3,鋼渣、鑄余渣加工、中間包砌筑、中間包翻包廢氣顆粒物的濃度為1.3~2.1mg/m3。無組織排放濃度為0.275~0.296mg/m3,各排放口污染物濃度均滿足“意見”鋼鐵企業(yè)超低排放指標限值要求。

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